Operative Verbesserung | Patrick Herb

Operative Verbesserung stellt Fertigung sleistung wieder her

Krisenmanagement · Automobil

Fallstudie

Wie ein fokussiertes operatives Sanierungsprogramm die Leistung stabilisierte, die Kontrolle wiederherstellte und nachhaltige Verbesserungen ermöglichte.

FALLSTUDIE

BRANCHE: Automobilfertigung

DIENSTLEISTUNGEN: Krisenmanagement. ProductionNet.

DIE HERAUSFORDERUNG

Stufe 1

Situation

Während des Hochlaufs einer neuen Produkteinführung war der Lieferant nicht in der Lage, die Kundenanforderung von 32 JPH zu erreichen/zu halten. Die Leistung des Herstellers führte zu Stillständen/Unterbrechungen der OEM-Produktion.

Maßnahmen

Das Krisenmanagement-Projekt konzentrierte sich auf 3 Schlüsselbereiche: Werksführung und Betriebsmanagement, Qualität und Logistik/technische Unterstützung, Überwachung der Produktionsdaten mit Implementierung operativer Grundlagen zur Steigerung der OEE.

Ergebnisse

Tägliche Produktionsraten auf ~32 JPH gesteigert. Erstqualität von 78 % auf 90 % verbessert. OEE-Verbesserungen von ~30 Prozentpunkten erreicht, was zu einer OEE von 80 % führte.

STUFE 1

Situation.

Während des Hochlaufs einer neuen Produkteinführung war der Lieferant nicht in der Lage, die Kundenanforderung von 32 JPH zu erreichen/zu halten. Die Leistung des Herstellers führte zu Stillständen/Unterbrechungen der OEM-Produktion.

Maßnahmen.

  • Das Krisenmanagement-Projekt konzentrierte sich auf 3 Schlüsselbereiche:
  • Werksführung und Betriebsmanagement
  • Qualität und Logistik / technische Unterstützung
  • Überwachung der Produktionsdaten mit Implementierung operativer Grundlagen zur Steigerung der OEE
  • Implementierung eines MDI-Prozesses (Managing Daily Improvements), Entwicklung standardisierter Prozesse, Schichtübergaben für Vorgesetzte, Führungsstandardarbeit und -rhythmus, schnelle Reaktion auf Produktionsprobleme und optimierte Personalbesetzung
  • Integration von ProductionNet in den Arbeitsablauf zur Verfolgung von KPIs

Ergebnisse.

  • Tägliche Produktionsraten wurden auf ~32 JPH gesteigert
  • Erstqualität verbesserte sich im gleichen Zeitraum von 78 % auf 90 %
  • OEE-Verbesserungen von ~30 Prozentpunkten wurden erreicht, was zu einer OEE von 80 % führte
  • Produktionsprozesse wurden stabilisiert, was zu null OEM-Stillständen führte

STUFE 2

Situation.

Der Lieferant stellte die Befolgung der etablierten Protokolle ein, und innerhalb von vier Wochen fiel die JPH auf weniger als 20 JPH zurück. Dies führte dazu, dass der OEM auf die erneute Entsendung desselben Patrick Herb-Teams bestand.

Maßnahmen.

  • Fortsetzung der Fokussierung auf die Initiierung langfristig nachhaltiger Prozesse, die von Beginn unseres Engagements an initiiert wurden
  • Betont die Umsetzung des MDI-Prozesses
  • Integration von Production.Net in den täglichen Arbeitsablauf des Kunden

Ergebnisse.

Die insgesamt erzielten nachhaltigen Ergebnisse waren:

  • 72 % OEE (31 % Steigerung gegenüber Projektbeginn)
  • 85 % Verbesserung der Qualität
  • 50 % Reduzierung der Stillstandszeiten
  • 50 % Steigerung der Arbeitsleistung pro Stunde

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